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天然气爆炸事故案例

来源:2021/1/5 10:58:30

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  • 摘要
  • 1999年12月18日15时54分,某油田天然气调节站和天然气管道接口突然爆裂。由于爆炸产生的巨大能量和冲击波,将爆炸管西侧约4m长的管线切断,东侧16m长的管线切断,北侧管线切断,调压站阀门切断,向北飞出70米以上,爆炸碎片向南飞出70米以上,调压站墙外杂草点燃火灾事故造成巨大经济损失,引起油田各级领导的高度重视。

      1.事故经过简述


      1999年12月18日15时54分,某油田天然气调节站和天然气管道接口突然爆裂。由于爆炸产生的巨大能量和冲击波,将爆炸管西侧约4m长的管线切断,东侧16m长的管线切断,北侧管线切断,调压站阀门切断,向北飞出70米以上,爆炸碎片向南飞出70米以上,调压站墙外杂草点燃火灾事故造成巨大经济损失,引起油田各级领导的高度重视。


      2.事故原因分析


      事故发生后进行的宏观检测、厚度测量、腐蚀产品检测和扫描镜分析结果,爆管的主要原因如下:


      (1)天然气中含有H2S、CO、CO2气体和水分等杂质,导致管道严重腐蚀。通过厚度测试,发现爆破的三个底部最薄。根据三通部位的几何特殊性,天然气流速最慢,天然气中的H2S、CO、CO2气体和部分水分等杂质有更充足的时间和金属管壁发生各种反应,其腐蚀最严重。


      (2)三通管线的选材未按设计要求取材,管线不符合20#钢的要求和标准,焊接质量差,加速了材质的腐蚀和减薄。


      (3)塑性变形使金属内部产生大量的错位和空位,错位沿滑动面移动,在交叉处形成错位堵塞,造成较大的应力集中,物料达到屈服极限后,应力不能松动,形成初始裂缝,随着时间的推移,裂缝不断扩大。


      (4)该管线没有进行过专业的技术检查,使用情况不明,也是事故的原因之一。长期使用13年的天然气管线严重腐蚀后,强度大大降低,实际壁厚小于计算厚度,无法满足使用条件,在微裂纹的引导下,无法满足强度要求,发生爆炸事故。


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